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在回轉窯的操作過程中,飛砂料是(shì)一種常見的現象(xiàng)。如何(hé)正(zhèng)確操作以避免出現回(huí)轉窯飛砂(shā)料這個現象(xiàng),河南91.n機械專業烘幹設備生產廠家,為客戶談談經(jīng)驗,交流一下。
1、調(diào)整配料針對(duì)物料矽高鋁低的特點,校正原(yuán)料(liào),由原來石灰石、粘土、鐵粉三組分(fèn)配料改為現在的石灰石、粘土、鋁礬土、鐵(tiě)粉四組分配料,從而改變了(le)原來熟料矽高鋁低的狀況。調整後的熟料率(lǜ)值控製在(zài)一定的範圍內,熟料結粒狀況將會明顯好轉。
2、優化操(cāo)作和技改(gǎi)在回轉(zhuǎn)窯的生產過程中,飛砂料的存在(zài)是不可(kě)避免(miǎn)。通過在操(cāo)作中(zhōng)的不斷摸索,在進行配料調整、加強生(shēng)產(chǎn)管理和合理利用原燃料的基礎上,進(jìn)行優化(huà)操作,可減少飛砂料量。(1)定位(wèi)好(hǎo)噴(pēn)煤管的位置,調整好風(fēng)量與內外風的關係(xì),可使窯(yáo)內火焰形狀與長度控製在合理的範圍內,以保證窯內燒成帶的長度和溫度。(2)控(kòng)製烘幹設備窯(yáo)內與分解爐的風、料、煤比例,使入窯物料的表(biǎo)觀(guān)分解率控製在(zài)88%~93%,改善了原來預熱(rè)過度現象。(3)冷卻機采用厚料層控製,提高了二(èr)次風溫,使煤粉(fěn)的燃燒更加充分,燒成帶的熱度更加集中(zhōng)。
3、加強生產控製,充分利(lì)用原燃料(1)要充分利用低品(pǐn)位(wèi)石灰石,同時加強生料質量的監控力度,使得物料的(de)穩定性大大加強。(2)加強對原煤與其它輔助原料的(de)質量控製,把原煤的有害成(chéng)分(全硫、堿含量)分別控製在1.0%-1.3%以內。(3)加強(qiáng)原煤均化,保證了入窯煤粉質量與穩定。(4)控製原煤及其它(tā)輔助原料(liào)的硫堿,使熟料的硫堿比(bǐ)控製在(zài)合理的範圍內,為穩定窯係統的穩定操作奠定(dìng)了基礎。
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